Ersatzteilhilfe: Induktionsschleife dauerhaft belegt: Tor bleibt offen bei Brauerei Gau-Algesheim, Nachtzufahrt
Einsatzort: Brauerei, Gau-Algesheim, Nachtzufahrt. Anlage: Schiebetor/Parkhaus, Universal, Induktionsschleifendetektor. Gemeldet: Schleife dauerhaft belegt. Am Ende war die Ursache: Feuchtigkeit in der Schleifenanschlussdose.
Kurze Einordnung
Die Meldung zeigt nicht automatisch ein defektes Steuergerät. Entscheidend ist, ob das Signal am Eingang plausibel ankommt.
Erst Betreibercheck, dann Messung
- Fahrzeug/Metallteile aus dem Bereich der Schleife entfernen.
- Nach Regen auf dauerhaft belegte Anzeige achten.
- Empfindlichkeit nicht blind hochdrehen.
Messwerte und Entscheidung
| Prüfung | Sollwert / Normalzustand | Gemessen im Fall | Schluss daraus |
|---|---|---|---|
| Schleifenwiderstand | typisch wenige Ohm | 2.8 Ω | Schleife nicht unterbrochen |
| Isolationswert gegen Erde | >1 MΩ | 90 kΩ nach Regen | Feuchte im Boden/Anschlusskasten |
| Detektor-LED | frei/belegt wechselt | dauerhaft belegt | Schleife oder Empfindlichkeit |
| Test mit Ersatzschleife | Detektor gibt frei | gibt frei | Steuerung ausgeschlossen |
Entscheidungslogik
- Wenn die Versorgung fehlt, wird zuerst die Zuleitung gesucht.
- Wenn die Versorgung passt, aber das Signal nicht wechselt, liegt der Fokus auf Sensor, Leitung oder Mechanik.
- Wenn Sensor und Leitung sauber sind, wird Parameter oder Steuerung geprüft.
- In diesem Fall passte Schritt 2 zu Feuchtigkeit in der Schleifenanschlussdose.
Abbruchgrenze
Wenn eine Sicherheitsmeldung wiederkommt, Bauteile sichtbar beschädigt sind oder die Anlage nur mit Tricks läuft, wird sie nicht freigegeben.
Reparatur
- Schleifendetektor mit Ersatzschleife verglichen
- Feuchte/Metall im Schleifenbereich ausgeschlossen
- Empfindlichkeit nach Messung neu eingestellt
- Freigabe am Tor getestet
Kontrolle nach der Reparatur
- Detektor nach Trockenlegung neu abgleichen
- Empfindlichkeit nur schrittweise ändern
Ersatzteile
- Schleifendetektor
- Anschlussdose
- Schleifendraht
- Relaismodul
- Steuerleitung
- Kabelverschraubung
Interne Links
- Kontakt aufnehmen
- TM Ersatzteilfinder
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- Mechanische Ersatzteile verstehen
- Sicherheitstechnik für Tore
- Hörmann Ersatzteile ohne Fehlkauf finden
- GFA Spiralkabel und DW-Kontakt prüfen
Induktionsschleife systematisch prüfen
Kein Rätselraten: erst Fehlerbild und Messwert klären, dann Teil bestellen oder Einsatz planen.
FAQ
Ist bei „Schleife dauerhaft belegt“ automatisch die Steuerung defekt?
Nein. In diesem Fall zeigte die Messung auf Feuchtigkeit in der Schleifenanschlussdose. Eine Steuerung wird erst verdächtig, wenn Eingang, Leitung, Sensor und Versorgung sauber geprüft sind.
Was kann ich als Betreiber gefahrlos selbst prüfen?
Prüfen Sie den Torbereich, sichtbare Hindernisse, saubere Sensorflächen und ob ein Not-Halt gedrückt ist. Schaltschrank, Federn, Seile, Hydraulik und 400-V-Anschlüsse gehören nicht in Eigenarbeit.
Welcher Messwert war hier am wichtigsten?
Entscheidend war „Schleifenwiderstand“: Sollwert typisch wenige Ohm, gemessen 2.8 Ω. Damit ließ sich der Fehlerbereich deutlich eingrenzen.
Warum reicht ein Reset meistens nicht?
Ein Reset löscht höchstens die Meldung. Wenn die Ursache weiter vorhanden ist, kommt der Fehler wieder oder die Anlage läuft mit erhöhtem Risiko.
Welche Ersatzteile kommen bei diesem Fehlerbild realistisch infrage?
Realistisch sind nur Teile aus dem gemessenen Fehlerbereich: Schleifendetektor, Anschlussdose, Schleifendraht und Relaismodul. Ohne Typenschild, Foto und Messwert ist die Trefferquote schlechter.
Muss nach der Reparatur neu eingelernt oder programmiert werden?
Nur wenn Endlagen, Lernfahrt, Funkzuordnung, Relaislogik oder Sicherheitsparameter betroffen waren. Bei diesem Fall wurden die relevanten Funktionen nach der Reparatur getestet und nicht blind verstellt.
Wann sollte die Anlage gesperrt werden?
Sperren Sie die Anlage, wenn das Tor schief steht, Seile/Federn beschädigt sind, Öl austritt, Sicherheitsmeldungen wiederkommen oder die Anlage nur durch Überbrücken laufen würde.






Delen:
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